按照国家法律、法规规定,各单位对槽车的安全使用管理,必须严格执行铁运〔1995〕104号文公布的《危险货物运输管理规则》、GB1461-83《铁路技术管理规程》、《压力容器安全监察规程》、《液化气体铁路槽车安全管理规程》。特别是根据《安全生产法》的有关规定,不能保证安全运行的槽车要停止使用,如不按规定去办,那么势必会造成危害。如1985年8月30日,抚顺车站发生一起液氯铁路槽车泄漏的特大事故,2千多人中毒,住院治疗人员达621人,进行抢救的92人。又如1987年6月4日在丰台西站也发生一起液氯槽车泄漏事故,造成28人中毒。
由于进入了市场经济,锦化化工(集团)有限责任公司(简称锦化)在装置上和生产能力上都有了大的提高,液气的生产量也在增加,为了保障槽车的安全运行,锦化在槽车的管理上做了很多细致的工作。根据以往发生的事故和槽车的结构特点,认为槽车罐体上的阀门和各连接部位是发生泄漏事故的薄弱环节。阀门各连接处的质量如何,将是影响槽车安全运行的一个重要因素,应给予高度重视。多年来他们对多台液氯槽车的管理下了很大功夫,查出了不少问题,消除了不少隐患,收到了较好的安全运行效果。如在大中小修、全面技术鉴定的检查检验中,查出很多起连接处连接质量低劣造成的泄漏。阀门和泄漏部位有:阀头密封面、法兰填料函,阀盖垫片处、还有砂眼(砂眼基本上都存在于阀头密封面以上的阀腔内)。除上述常表现出来的缺陷外,还发现过2处大隐患:
1. 1986年6月,原878号液氯槽车小修,更换液相直角阀,在旋紧螺栓过程中,将阀门法兰盘紧断裂。对断裂的法兰盘进行锤击、钻削、理化检验,发现材质是铸铁(槽车上不许用铸铁阀门)。但是这个断裂的阀门与第一批由这个厂家发来的阀、规格、商标完全一样。制造厂来人磋商,承认货发错了。
2.1997年6月18日,原688号液氯槽车中修(全换新阀),经验查验收合格,在站台1#位通氯充装。装量48t后(液位计计量),停止充装,进行封车。由于充装时开液相直角阀,阀杆螺母跟阀杆一齐旋转脱出,关闭时(次是8时30分)阀丁转动但不关,此时才发现阀杆螺母脱出。采取临是措施,用U型螺丝和压板,将脱出的螺母压住,再将阀门关上。调来空槽车,将48t液氯倒出。
事后对此阀门进行检查,外观与其它阀门一样,只是阀杆螺母外螺纹(内螺纹与阀杆配合)直径小,无丝尖,配合松动,定位螺钉孔一个,螺纹基本上是平的,定位螺钉不见了。
上述2起装在槽车上的劣质阀门,若不及时发现,将给槽车的安全运行埋下重大恶性事故隐患,槽车就好像一个毒气弹,不知何时在何方,碰上激发因素,就会将氯气喷出去,这种后果的严重性不堪设想。
这2起劣质阀门的隐患,也给我们敲响了安全警钟,提醒我们,槽车管理、检修、检验及采购人员,必须提高警惕,强化安全管理,保证阀门采购质量,加强检查检验,保证检修质量,严防将有隐患的劣质阀门装到液氯槽车上,避免危害发生,以保障槽车的安全运行。